火电圈
事件关键字:轴瓦损坏 轴承损坏 汽轮机 烧瓦 振动按发生类型分类:汽轮机
按事件分类:人的不安全行为
按事故程度分类:一类障碍
事故前工况无
事故经过
(一)第一次起动:12日22:20开始盘车,13日11:50机组冲转。中速暖机结束后,13:30升速通过临界转速,当转速2000rpm以上时,2瓦轴振开始大幅度摆动,最大达到250um(标记满量程为250um),其它各瓦瓦振、轴振均在50um一下。升速2200rpm以上时6瓦轴振在35-50um摆动,升速至2800rpm时6瓦轴承震动由30um增加到110um(时间13:45),立即打闸停机。7瓦轴承温度最高为78℃,启动过程监视各瓦回油量、回油温度正常(在55℃以下),转子惰走时间正常7瓦轴承温度由50℃突增至119℃,因机组在盘车状态,误认为测点存在缺陷,热工人员检查未发现问题。
(二)第二次起动:停机后,对6瓦紧力进行了检查,未发现问题,针对轴承振动大问题,压轴瓦紧力发现垫铁偏接触,调整垫铁接触,轴瓦紧力140um,6瓦恢复后;咨询了西安热工院、山西省电科院有关专家后;认为是转子不平衡造成轴瓦振动大,故请山西省电科院做发电机高速动平衡;19:40开始第二次冲转,在升速过程至定速3000rpm(21:00),6瓦轴承振动最大为93um,经复紧发电机地脚螺栓后,未见效果。起动过程中7瓦轴承温度一直偏高并摆动(最高满表),定速时间5分钟后,6瓦轴承振动下降,最低降至53um,发现8瓦回油温度高,达76℃,7瓦回油温度达到69℃,就地测7瓦油档温度200℃,立即打闸停机,转速下降至1300rpm时,7瓦轴承振动达130um。经检修于10月25日12:56与系统并网。
原因分析
(一)在本次大修中,2瓦-7瓦乌金全部重新浇铸,根据7瓦乌金脱胎情况分析,轴承在浇铸过程中,加工工艺存在严重质量问题,这是造成轴承损坏的主要原因;(二)在盘车前,起动顶轴油泵后,测各瓦大轴顶起高度时,7瓦处大轴顶起高度为20um(偏低),未引起重视,在未查明原因的情况下,即起动机组,当机组在1000rpm以下时,轴瓦油膜刚度差,容易造成对轴瓦乌金的碾压;(三)#7瓦温度测点在两次启动前都出现异常,温度摆动大(最高满表),误判断为仪表故障,就起动机组,使设备带隐患投入运行。
整改/防范措施(一)认真吸取事故教训,加强设备检修的全过程管理,认真执行检修工艺规程,提高检修质量,严格设备检修验收制度,把好外委加工部的质量验收关。(二)严格执行规程和紧急停机规定,机组启动前发现异常,未查明原因,禁止启动;机组在启动及运行过程中,发现异常要认真分析原因,达到紧急停机条件的要严格执行紧急停机,将二十五项反事故措施真正落到实处,在7瓦处增加轴振测点,运行中监视轴振情况,确保设备运行安全。(三)加强振动技术监控的管理工作,进一步查找技术监控在管理和技术上存在的问题,提高技术管理、技术监控、技术分析水平。(四)加强检修管理,提高检修质量,把好外委加工部件质量验收。(五)加强职工的安全教育,提高人员的安全意识和责任心;加强现场规程和岗位技术技能的培训,力戒走过场,不断提高运行人员对事故的预防、判断和处理能力。(六)各级领导及管理人员要转变工作作风,认真履行自己的责任,深入现场,到岗到位,切实起责任,严格执行各项规程制度,认真贯彻落实“严、细、实”的要求,提高管理水平。(七)认真落实各类人员的安全生产责任制度,严格执行各项规程制度,以制度来规范人员的行为,要做到考核从严,责任到人。
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