GB/T 1499.2—2018中对螺纹钢筋强度的要求给穿水钢筋生产及销售带来巨大的冲击。为提高钢筋强度,各钢铁企业均采用微合金化技术,目前提高螺纹钢强度的微合金化工艺主要有三种[1],包括V、Nb、Ti,其中Ti元素活泼性较强,微合金化钢水可浇性差,影响生产稳定性;Nb微合金化不稳定,易造成棒材性能波动,屈服平台不明显;大多数企业采用V微合金化。
唐钢二钢轧厂以优质抗震螺纹钢筋作为主要输出产品,其中HRB400E抗震螺纹钢品种占比70%以上,主要采用钒微合金化方式,钢水氮含量平均控制在85×10?6,未能全部发挥出钒氮强化作用,同时为保证产品性能,硅锰、钒系合金加入量较大,造成HRB400E合金成本偏高。本文研究了在氮氧混吹工艺条件下,使用钒氮合金进行微合金化,增加钢水氮含量,降低锰、钒含量,实现HRB400E综合成本降低。
1. 理论依据
1.1 钒微合金化机理
V元素作为形成碳化物和氮化物的强化元素,在钢中主要以碳化物、氮化物或碳氮物以及固溶钒的形式存在,故钒钢的强韧化机理主要是靠细晶强化、沉淀强化和固溶强化来实现的。适当提高氮含量可以增加V(C、N)析出的驱动力,以促进V(C、N)的析出,最终实现提高钒的析出比例[2],达到钢筋的强化效果,同时钒的存在还可以抑制氮的有害作用。
钒的析出强化作用与钒结合碳、氮的形式密切相关,钒碳(VC)、钒氮(VN)在铁基体中的固溶度积公式如下:
比较VC和VN在奥氏体中固溶度积公式可知,VN在奥氏体中的固溶度积与VC相比小2个数量级以上。对于C质量分数为0.23%,温度处于700~1100 ℃时,随着氮含量的增加,V(C、N)在奥氏体中的开始析出温度上升,有利于晶粒较早析出,进一步说明氮含量的增加有助于V(C、N)在轧制过程中析出,阻止了奥氏体晶粒的长大,起到细晶强化的作用[3]。
1.2 氮氧混吹工艺
转炉冶炼后期,火点区温度高、CO压力低,在此阶段向氧气中混入一定比例氮气,在高温火点作用下,氮气分解成为氮原子,通过氮氧混合气体的冲击,使氮原子进入钢液,可以提高钢水基础氮含量[4],通过控制吹氮时机与氮氧比例、终点控制等手段,实现钢水增氮量在50×10?6~70×10?6。
2. 工艺方案实施
2.1 构建化学成分模型
参考前期HRB400E成分设计,根据钢水增氮量及碳、锰、氮、钒元素屈服贡献值,在确保能够满足HRB400E性能的要求前提下,构建HRB400E化学成分模型,如表1。
2.2 工艺路线及生产设备
2.2.1 工艺路线
唐钢二钢轧厂冶炼棒材产品主要流程:65 t转炉冶炼→连铸165 mm×165 mm方坯→棒材连轧生产线轧制?12~25 mmHRB400E。
2.2.2 生产设备
(1) 2座65 t 转炉,采用顶底复吹工艺。转炉采用干法除尘,合金料烘烤,钢包采用全程加盖保温,保证出钢温度稳定和连铸中包温度稳定,HRB400E生产由转炉直上连铸,不经精炼工序。
(2) 2台六机六流连铸机,铸机半径6 m,铸坯断面分别为165 mm×165 mm和180 mm×180 mm,铸坯采用热装热送,定重供坯。
(3) 2条棒材生产线,无控冷控轧装置,开轧温度1025~1080 ℃,棒材负差率稳定控制2.8%~6.2%,主要生产建筑钢筋混凝土用的热轧带肋钢筋,产品为?12~40 mm。
2.3 技术方案
2.3.1 炼钢工序
(1)仅在氮氧混吹条件下进行试验,成分按HRB400E控制目标执行;
(2)钒合金加入时机:在脱氧剂、合金料、碳化硅加入完毕后,再加入钒系合金,保证钢水脱氧合金化良好;
(3)钢包底吹使用氮气,出钢结束后,软吹时间不低于3 min,做大包包样氮含量;
(4)连铸拉速控制在2.2~2.5 m/min,中包过热度在15~30 ℃,将试验钢与正常钢上下炉划混坯,正常直供棒材。
2.3.2 轧钢工序
加热炉均热段温度1150~1195 ℃,开轧温度1025~1080 ℃,棒材负差率稳定控制2.8%~6.2%,见表2。
3. 实施效果
3.1 钢水氮含量控制
前期小批量试验共200炉,氮含量分析102炉,钢水氮含量分布范围120×10?6~186×10?6,平均153×10?6,较常规工艺氮含量增加58×10?6,钢水氮含量控制稳定,能够满足钢水增氮的要求,如图1所示。
3.2 HRB400E成分及性能分析
表3为前期小批量成分及性能统计。将试验炉次与常规工艺进行全面对比,得出以下结果:
(1)较常规炉次Mn含量降低0.05%,V降低0.002%;
(2)轧制规格?12~25 mm,HRB400E屈服强度430~495 MPa,平均456 MPa,与常规工艺持平,性能全部合格,且远高于国标(≥400 MPa),质量稳定性高。
3.3 微观组织分析
?12~25 mmHRB400E试验期间,抽取代表规格?12 mm、?25 mm进行金属显微组织检验,试验温度25 ℃,相对湿度40%,且显微组织全部由铁素体与珠光体组成,未发现贝氏体,组织正常,见图2。
3.4 时效性能分析
轧制过程中取平行样,确保其准确性,分别对?12~25 mmHRB400E进行放置10、20、30 d进行时效分析,如表4。
由表4看出,随着放置时间的变化,HRB400E的屈服强度最大降低值为15 MPa,平均降低12 MPa,屈服强度降低值均在正常范围内,且唐钢HRB400E出厂标准最低值≥425 MPa,因此本工艺制得的HRB400E满足国家标准。
3.5 推广及效益计算
通过批量试验,对钢水氮含量、屈服强度、金相组织、时效性能等进行验证,表明增氮模式下HRB400E生产工艺具备全面推广条件,且成本低廉、效果稳定,创效额达9元/t。
4. 结束语
基于氮氧混吹技术,使用钒氮合金微合金化,使钢水平均氮含量控制在153×10?6,达到稳定增氮、控氮的目标,且HRB400E金相组织正常,由铁素体与珠光体组成,棒材平均屈服强度456 MPa,与常规工艺持平;时效屈服强度变化平均12 MPa,在正常范围内,满足国家标准,具备了全面推广的条件,创效额达9元/t。
参考文献
[1]杨才福. 高强度建筑钢筋的最新技术进展. 钢铁, 2010,45(11):1
[2]夏茂森, 孙卫华, 秦孝海. 高氮钒微合金化钢筋的应用研究. 钢铁, 2000,35(11):4
[3]陈伟, 吴光耀, 张卫强, 等. 高氮钒铬微合金化工艺试制600MPa高强抗震钢筋. 钢铁钒钛, 2016,32(2):66
[4]王文辉. 棒材HRB400E增氮工艺开发及研究. 金属世界, 2018(1):59doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2018.01.16
文章来源——金属世界
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